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    伺服驅動器維修

    安川伺服驅動器SGD7S-330A00A002報警A.30維修

    發布者:zyp    來源:上海仰光電子科技有限公司     發布時間:2021-11-25

    安川伺服驅動器SGD7S-330A00A002報警A.30維修
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    安川伺服驅動器SGD7S-330A00A002報警A.30維修


    安川伺服報報警代碼 報警名稱 主要內容

    A.00 值數據錯誤 不能接受值數據或接受的值數據異常
    A.02 參數破壞 用戶常數的“和數校驗”結果異常
    A.04 用戶常數設定錯誤 設定的“用戶常數”超過設定范圍
    A.10 電流過大 功率晶體管電流過大
    A.30 測出再生異常 再生處理回路異常
    A.31 位置偏差脈沖溢出 位置偏差脈沖超出了用戶常數“溢出(Cn-1E)”的值
    A.40 測出主回路電壓異常 主回路異常
    A.51 速度過大 電機的回轉速度超出檢測電平
    A.71 超高負荷 大幅度超過額定轉矩運轉數秒-數十秒
    A.72 超低負荷 超過額定轉矩連續運轉
    A.80 值編碼器錯誤 值編碼器一轉的脈沖數異常
    A.81 值編碼器備份錯誤 值編碼器的三個電源(+5v,電池組內部電容器)都沒電了
    A.82 值編碼器和數校驗錯誤 值編碼器內存的“和數校驗”結果異常
    A.83 值編碼器電池組錯誤 值編碼器的電池組電壓異常
    A.84 值編碼器數據錯誤 收受的值數據異常
    A.85 值編碼器超速 值編碼器通電源時,轉速達400r/min以上
    A.A1 散熱片過熱 伺服單元的散熱器過熱
    A.b1 指令輸入閱讀錯誤 伺服單元的CPU不能檢測指令輸入
    A.C1 伺服失控 伺服電機(編碼器)失控
    A.C2 測出編碼器相位差 編碼器的A,B,C三相輸出的相位異常
    A.C3 編碼器A相,B相斷線 編碼器的A相,B相斷線
    A.C4 編碼器C相斷線 編碼器C相斷線
    A.F1 電源線缺相 主電源有一相沒連接
    A.F3 瞬時停電錯誤 在交流電中,有超過一個電源周期的停電發生
    CPF00 數字操作器通訊錯誤-1 通電5秒后,還不能和伺服單元通訊
    CPF01 數字操作器通訊錯誤-2 連續發生5次數據通訊不好
    A.99 無錯誤顯示 顯示正常動作狀態

    A.C9 編碼器通訊故障(此故障一般都是編碼器斷線造成的,故障代碼只有接好線

    后才會自動消失)

    A32 回生過載,回生電能超過回生電阻容量。

    A03 主電路譯碼器異常,電源電路偵測異常。

    ABF 系統報警,服務器內發生一個系統故障。

    AC8 值編碼器消除異常及多次轉動限制設定異常,值編碼器多次轉動沒有正確消除和設定。

    AB0 位置錯誤脈沖滿益。位置偏差脈沖超過參數PN505。

    RUN 正常運行時顯示此代碼

    專業維修安川驅動器故障:無顯示、缺相、過流、過壓、過熱、過載、接地、參數錯誤、有顯示無輸出、模塊損壞、報錯等

    安川MOTOMAN伺服驅動器故障維修案例總結:

    1、電機在一個方向上比另一個方向跑得快;

    (1) 故障原因:無刷電機的相位搞錯。

    處理方法:檢測或查出正確的相位。

    (2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。

    機器人驅動器維修處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。

    (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。

    安川驅動器維修處理方法:重新設定。

    2、電機失速; 安川伺服驅動器維修方案

    (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。

    處理方法:可以嘗試以下方法。

    a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以

    b.如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。

    c.如使用編碼器,將驅動器上的ENC A和ENC B對調接入。

    d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。

    (2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。

    處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。

    3、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出;

    故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。

    處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。

    4、LED燈是綠的,但是電機不動;

    (1) 故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。

    處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。

    (2) 故障原因:命令信號不是對驅動器信號地的。

    處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。

    安川機器人伺服驅動器維修方案

    5、上電后,驅動器的LED燈不亮;

    故障原因:供電電壓太低,小于小電壓值要求。

    處理方法:檢查并提高供電電壓。

    6、當電機轉動時,LED燈閃爍;

    (1) 故障原因:HALL相位錯誤。

    處理方法:檢查電機相位設定開關(60°/120°)是否正確。多數無刷電機都是120°相差。

    (2) 故障原因:HALL傳感器故障

    處理方法:當電機轉動時檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。

    7、LED燈始終保持紅色;


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